设为首页收藏本站赞助论坛土星守则升级攻略
返回列表 发布新帖

[其他] 20Cr低倍夹杂原因分析及对策

68 1
阿斯米 发表于 2024-8-7 09:03:56 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

a83aa64dcb25d0736205c48fd9cb56de.png

    低倍检验中发现20Cr 钢存在低倍夹杂,利用扫描电镜及能谱仪对低倍夹杂的形貌及化学成分进一步分析,结果显示该低倍夹杂的化学成分与大包渣成分接近,通过分析该炉钢水冶炼过程,发现该炉存在冶炼时间过长、大包下渣检测未启用、引流开浇等异常现象,该炉大包下渣检测失灵,造成大包渣卷入中间包中,随钢流进入结晶器后被凝固坯壳捕捉造成低倍夹杂超标,针对此现象首先采取了稳定生产节奏、加强大包下渣的监测、定期对中包进行排渣等措施,后期轧材低倍夹杂明显减少,下一步通过中包技改,促进夹杂物上浮,进一步提高钢材纯净度。1引言     20Cr 为低淬透性渗碳合结钢,主要用于制造整体强度要求较高、表面耐磨损且形状较为复杂、负荷不大的渗碳零件,如变速箱齿轮、齿轮轴、蜗杆、爪型离合器等。某公司该钢种产量较大,有较为完善的产品质量管控体系,产品质量相对稳定,对于生产异常的炉次会加严检测,确保产品质量合格。    该炉20Cr 钢的生产流程为: 70 t 电弧炉→70 tLF 精炼炉→150 方五机五流小方坯连铸机,中间包钢水容量为15 t,铸机流间距为1.25 m。2低倍夹杂形成原因分析     该炉20Cr 主要生产工艺参数见表1,因电炉出钢后钢水中P 含量超国标上限,与后一炉次互兑钢水倒包处理,导致该炉钢在LF 精炼位冶炼130 min,严重超时,质量处做异常处理,取双倍样检验低倍夹杂情况,在检测过程中发现了低倍夹杂,见图1。
2c783bc89343670a680cff30107292ed.png

78d7cc6b605548faecd98411bdf49b16.png
     为进一步查清其来源,又利用扫描电镜及能谱分析仪对夹杂物进行了高倍检测及成分分析,分析结果见图2~图4 及表2。
c66be2fe678f0b0e98476deda50f48ee.png

b85ea20859d899f32cb3e4d38fd39e5a.png
   夹杂物的主要成分为Ca、Al、Si、Mg 的氧化物,见表2; 以上元素都为易氧化元素,在夹杂物中都是以氧化物的形式存在,根据元素的质量百分数可得到对应氧化物的质量百分数,见表3。
900c7f600fed6c538676b7da04aefcbd.png
    由表3和表4可知,低倍夹杂的主要成分和精炼渣成分非常接近,因中包覆盖剂及结晶器保护渣碱度均<1,与该类夹杂物成分差别较大,排除中包液面或结晶器液面波动卷渣的可能。相对于大包渣成分,该夹杂物中CaO 含量下降,Al2O3和MgO 含量相对上升,说明大包渣进入钢水中后,与钢中的成分或夹杂物进一步发生反应。因20Cr 为含铝钢,见表5,在浇铸过程中因大包引流开浇,钢水二次氧化较强,钢中Al2O3夹杂含量增多,钢水纯净度较差,大颗粒夹杂在随钢流的流动过程中不断与钢中夹杂物碰撞长大,导致该类夹杂物中的Al2O3含量升高; 冶炼后期中包耐材侵蚀较重,特别是冲击区,因冲击区较小,拉速较快,冲击区内无稳流装置,耐材侵蚀严重,侵蚀后的镁质耐材部分会进入钢水中,造成MgO 类夹杂物的增多。
c624222245e688f083d498379be3bffe.png
   由图4 面扫图片可知,Ca、Al、Si、Mg 等基本呈均匀分布,无明显聚集,S 主要沿该夹杂物边缘分布,S 主要以CaS 或MnS 两种形式存在,MnS 夹杂凝固点较低,一般是在铸坯凝固冷却过程中形成,因异相形核相对于均相形核所需的自由能更低,该类夹杂物通常会在钢水中已存在的夹杂物表面生成并长大,但因S 与Mn 存在部位并不重合,所以该类夹杂物应为CaS 夹杂。由脱硫反应可知,该夹杂物中的CaO 成分与钢水中的S 发生了脱硫反应,如式⑴所示; 该反应产生的[O]进一步与钢中的[Al]反应生成Al2O3,如式⑵所示:
0853e70d6703dc22c17cfbd896bcf9e5.png
    由未反应核模型可知,新生成的CaS 分布在大颗粒夹杂周围,并且因反应时间太短或扩散速度太慢,生成物只沿夹杂物浅表层分布,同时该反应也进一步提高了夹杂物中Al2O3的含量,降低了CaO的数量,与大包下渣的推测相吻合。    该炉钢因磷高倒包冶炼时间较长,高温钢水对钢包包壁耐材侵蚀较为严重,导致渣中MgO 含量较正常炉次偏高约3 个百分点,并且因钢水在包时间长导致开浇烧氧引流,钢水二次氧化严重。通过查找大包下渣检测系统趋势图可知,该炉大包下渣检测反应迟钝,大包下渣后水口关闭时间延迟约10 s,大量大包渣进入到中包冲击区中,因冲击区较小,钢水在冲击区内的停留时间较短,炉渣随钢流进入中包内,中包容量较小,部分夹杂物来不及上浮又随钢流进一步进入到结晶器内。另外,该炉浇铸断面为150 mm2,水口为直通型,结晶器内钢水回流量较小,进入结晶器内的夹杂物上浮量很少,基本会随钢流进入到结晶器内,并在铸坯下行过程中不断上浮被凝固坯壳捕捉,对应的大颗粒夹杂通常位于轧材皮下位置。由以上分析可知,低倍夹杂形成的主要原因为:⑴电炉出钢磷高导致倒包,钢水倒包对耐材冲刷严重,二次氧化严重,增加了大包引流开浇的几率,进一步造成钢水的二次氧化,钢水纯净度较差;⑵大包下渣故障检测未检测到大包下渣并及时关闭大包,造成大量大包渣进入到中包内,是造成低倍超标的直接原因;⑶铸坯断面小、中包小、中包冲击区较小,钢水在中包内的停留时间短,不利于夹杂物上浮,对钢水的后期净化作用有限。3解决措施 ⑴稳定生产节奏,减少因成分、设备异常等原因造成的倒包、停等等非正常作业。⑵大包下渣监测实行设备检测与人工观察双重控制,防止设备故障或检测不准确时造成大包大量下渣影响钢水质量,同时每个中包至少排渣一次,特别是在大包大量下渣时必须排渣处理,防止大包渣被卷入钢水中污染钢水,也便于人工判断大包下渣状况。⑶对中包进行技改,扩大中包容量,增加中包冲击区体积; 安装稳流器,合理设置中包流场,使中包钢水中夹杂物尽可能上浮。⑷通过稳定生产节奏和加强大包下渣监测,2022 年2—6 月份低倍检测合格率保持在较高的水平,总体呈上升趋势,见图5。
d4ce52e6917836a46e91697fbae74dd2.png
4结语 ⑴通过对低倍夹杂的出现位置及主要成分的确定,与保护渣、中包覆盖剂、大包渣等成分对比分析后,确定了低倍夹杂来自于大包渣。⑵通过分析冶炼过程的相关数据,找出了影响低倍夹杂的主要因素,如倒包、精炼时间长,大包引流、大包下渣、中包较小等间接或直接导致了该炉钢水洁净度差,出现低倍夹杂。⑶针对低倍出现的原因有针对性地采取了稳定生产节奏,加强大包下渣监控等措施,低倍夹杂数量出现了明显下降,再无含大包渣成分的低倍出现,下一步通过进一步的技改将更进一步地提高钢水质量,减少低倍超标缺陷。

声明文章来源于网络仅供参考,本平台对转载、分享、陈述、观点保持中立,目的仅在于传递更多信息,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息及涉及作品版权问题请及时联系我们删除,感谢支持!
更多动态,请关注土星人论坛论坛:www.tuxren.com,或者关注我们的微信、抖音、快手等平台:asmecn,小编微信号: ,也欢迎大家前来投稿。土星人论坛感谢您一直以来的支持, 谢谢!
欢迎关注土星人论坛长按二维码
3fbd22b8ece9317b08c7b58e1ccb92f6.png

c0c6f7b1b9d6249ac69802ad3314952a.jpg

f6c08270751372088579736e03fcda59.jpg

"小礼物走一走,来土星人论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

评论1

ntlcgLv.7 发表于 2024-8-7 09:52:32 | 查看全部
20Cr低倍夹杂原因分析及对策
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关灯 在本版发帖QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表